5月16日,第一工程处施工的老石旦煤矿缓坡副斜井通风立眼钻孔完成固井任务,导向孔终孔深度292.54m,反井反扩施工孔深289.90米,创全局反井钻孔最深记录。
老石旦煤矿通风立眼钻孔工程属于煤矿技术改造项目,由于缓坡副斜井巷道施工为独头掘进,通风机长距离供风困难,为解决该难题第一工程处为其在巷道2700米处施工通风立眼孔,该钻孔设计孔深291m,导向孔施工孔径Ф244mm,反井施工孔径Ф1200mm,之后下入Ф818×14mm无缝套管并进行固井。
通风立眼钻孔施工过程中历经重重困难:首先没有施工先例,第一工程处先前从未接触过反井施工,工程人员在反井施工方面几乎没有任何经验,为了保证工程人员能够快速的掌握反井钻机的操作,专门聘请局矿井地质灾害治理研究院技术员潘东升进行现场指导,加快钻机人员提高操作水平。其次是设备能力,ZFY-2.5/100D煤矿用反井钻机未施工过如此深的钻孔,该钻机设计最大施工能力为孔径Ф2500mm的100米钻孔,若施工孔径Ф1200mm的291米钻孔则没有一定的技术支撑;鉴于此,局安全生产处专门联系厂家进行咨询,得到了厂家的肯定答复;第三就是下套管的风险,通风立眼钻孔设计为全孔下入套管,通过与矿方协商后最后下套管长度共计132.81米,重约38吨。该孔下套管的风险主要有套管总重大、下套管过程中无泥浆浮力作用。若在操作过程中出现细微差错,将直接导致灾难性后果,为此第一工程处专门聘请专业焊工进行焊接,保证了下套管的顺利进行。
此次项目施工,能够想到的困难都有应急方案和措施,为了保证顺利、安全的将该项目完成,处领导班子决定在施工过程中,焊工、修理工、电工常驻施工现场协助施工,保证设备的正常运行。在局相关部门及兄弟单位的大力支持及协助下,经过全处上下的不懈努力,终于克服了重重困难,成功完成了该钻孔的施工。
老石旦煤矿通风立眼钻孔的顺利完成,不仅创造我局在反井施工领域的最深记录,更标志着第一工程处充分掌握和了解了反井施工,为打开乌海反井施工市场打下了坚实基础。
编辑:赵 芳
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