[本网通讯员 智惠霞]9月13日,大武口洗煤厂研发的“煤炭洗选新型铸钢耐磨衬板材料的研发与应用”项目通过自治区科技成果鉴定。
该厂采用三产品重介旋流器分选系统,因使用磁铁矿粉重选工艺,物料对设备磨损程度较大,原本使用的70多个方形溜槽、集料箱都是普通钢板制作,旋流系统的管道、溜槽经常发生磨漏现象,不仅配件、材料消耗大,还大大增加了检修员工的劳动强度。鉴于现状,该厂实施了技术攻关,成功研发了新型铸钢耐磨衬板材料配方,该衬板由多种合金冶炼而成,产品具有强耐磨、高防腐、好更换、易焊接等优点,极大提高了耐磨损强度和抗腐蚀性,其耐磨、耐腐蚀性能是普通碳结钢的10倍以上,使用周期可由原来的1到2个月延长至1到2年。同时该项目采用可拆卸设计,更换简单方便,可对磨损的衬板进行单块更换,大大减少人员的劳动强度和材料的使用,破解了国内洗选行业耐磨衬板材料多年未解的难题
据悉,该项目实施后,材料节支降耗效果显著,年节约生产成本822.82万元。同时该项目于今年4月份获得“国家实用新型专利授权”和神华集团技术创新成果二等奖,具有良好的经济、社会效益和推广应用价值。
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