[本网通讯员 智惠霞]近日,神华宁夏煤业集团大武口洗煤厂两项科技创新成果“一种耐磨碳素钢槽体”和“一种TBS尾矿底流系统”获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利授权。
据了解,该厂由于采用三产品重介旋流器分选系统,因使用磁铁矿粉重选工艺,物料对设备磨损程度较大,设备维护周期短,配件、材料消耗大,特别是对设备附属溜槽、集料箱、分料箱、刮板输送机槽体、往复给煤机槽体及介质桶内壁的磨损更为明显。鉴于现状,该厂实施了技术攻关,自主研发了新型铸钢耐磨材料配方,采用溜槽铺设新型铸造耐磨衬板工艺,由于衬板由多种合金冶炼而成,产品具有强耐磨、高防腐、好更换、易焊接等优点,极大提高了耐磨损强度和抗腐蚀性,其耐磨、耐腐蚀性能是普通碳结钢的10倍以上,使用周期可由原来的1到2个月延长至1到2年。同时铸钢耐磨衬板采用可拆卸设计,更换简单方便,可对磨损的衬板进行单块更换,大大减少人员的劳动强度和材料的使用。此项目实施后,材料节支降耗效果显著。年节约生产成本822.82万元,具有良好的经济、社会效益和推广应用价值。
另悉,该厂金能分厂洗选系统采用TBS干扰床分选机进行粗煤泥分选,因原设计采用尾矿桶收集TBS尾矿,再用渣浆泵输送到弧形筛,由于金能分厂入洗的原煤属于极难选煤,细煤泥含量高,致使TBS尾矿浓度较高,造成渣浆泵故障频率增多,导致尾矿桶频繁出现冒槽问题,不仅给员工增加了劳动强度,也对文明生产造成极大影响。
“一种TBS尾矿底流系统”专利技术用于改进TBS尾矿底流系统,采用管道直接将底流排放阀排出的尾矿底流送入中煤弧形筛,取消了底流桶和渣浆泵设计,减少了工艺环节,从而降低了电耗和设备事故率,节约了生产成本。该专利设计还在管道中接入了用于冲洗的循环水,适时稀释TBS尾矿,有效防止了底流浓度过大、堵塞管路的现象。该专利成果有效提高了选煤厂的能源利用效率,为企业降低生产成本做出了贡献,为促进我国选煤工艺系统的完善起到引领和示范作用。
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