在毛乌素沙漠边缘的宁东能源化工基地,方圆百十公里的地下蕴藏着丰富的煤炭资源,一代又一代煤炭人在这里追寻梦想,为这片热土贡献力量。西安科技大学校友、神华宁煤集团副总经理姚敏,就是其中之一。为实现煤炭清洁高效利用,他带领科研团队研制的日投煤2200吨干煤粉全套气化技术(神宁炉),打破了国外的技术垄断。
1983年,姚敏考入西安矿院的电气自动化专业。1987年毕业时,当时的同学都愿意留在大城市,他却想把所学知识用于改造家乡。毕业后,他被分配到了原灵武矿务局,那时大学生很少,矿务局想留他在机关,他主动要求到一线去锻炼。几经周折,他来到磁窑堡煤矿机电科,当上一名电器技术员,管理高压班和井下电钳班。3年里他整天挎着电工工具井上井下跑,与工人同吃同劳动。那时的煤炭企业主要靠拼资源维持低水平发展,实现煤炭清洁高效利用是国家所需、企业渴望的事,也是他的梦想。
2004年,集团安排他负责宁夏第一个煤化工项目——25万吨/年煤制甲醇项目的筹建工作,该项目在当时是国内最大的煤制甲醇项目,他们面临着无任何煤化工人才储备、无煤化工核心技术、无煤化工项目建设与运营管理经验的“三无”困难。由于煤化工项目每一个环节都涉及世界顶尖技术,因此,技术人才队伍成为首当其冲的关键条件。为招到人才留住人才,他带领筹备小组以真诚感动人才,消除他们后顾之忧。半年时间,他们的煤化工人才队伍从几个人增加到了数百人。
煤化工的发展除了人才,最核心的资源就是技术。当时,作为国内最大的煤制甲醇项目,最核心的气化装置是从首钢集团买来的“二手设备”。这样的气化炉技术尚不成熟,也没有先例可循。当时很多专家断言“一堆废铁,不可能开起来”。为争时间、抢速度,他和同事们一直奔波在项目建设现场,经常连续一两个月回不了家、半个月洗不上一次澡。夏天,他们在30多摄氏度的帐篷里连续研究方案七八个小时;冬天,他们又在零下20多摄氏度的刺骨寒风中打扫管道调试设备。2006年5月,姚敏意外摔伤了髋关节,为了不影响项目进度,术后45天他便坐着轮椅回到了建设现场。
在50万吨/年煤制烯烃项目中有个DME反应器,按德国技术专家的工艺流程操作,姚敏团队每次投料时总是控制不好温度。加之德国GSP干煤粉加压气化技术首次在全球工业化应用,试车时点火成功率低、挂渣不均匀、合成气带灰严重,气化炉运行一周左右就要停下清理,姚敏团队便讨论研究提出了改进方案。但专利商坚决拒绝他们修改技术。为能突破技术瓶颈,2012年,姚敏带领团队反复讨论、潜心钻研,全面启动了新型气化炉的研发。仅仅一年时间,姚敏团队不仅自行解决了DME反应器问题,直径4米、高21.6米、总重289.25吨、日投煤2200吨干煤粉全套气化技术(神宁炉)也在此时问世,获得自主知识产权的核心技术,获得了15项发明专利及中国专利金奖,打破了国外的技术垄断。2016年9月23日,姚敏在美国德克萨斯州,代表神华宁煤与美国顶峰集团签署了“神宁炉”气化技术许可合同,标志着神华宁煤迈出了从技术引进向技术输出的坚实一步。在装置运行中,他们对德国技术进行了大量优化,开发出了MTP催化剂,还成功分享了该技术全球15%的转让权益,实现了从技术引进到技术输出的蜕变。
据介绍,“神宁炉”全面用于神宁煤制油项目后,就终止了德国西门子24台GSP气化炉的工艺包及专利许可合同,仅这一项就节省资金约2亿元。如今,“神宁炉”已经成为继美国GE、德国西门子、鲁奇加压气化、壳牌气化炉之后,最具发展潜力和提升空间的新型气化炉成套装置。
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