综合机械化采煤是煤炭工业发展的根本出路,是煤炭工业现代化的具体标志。我国在70年代初开始推广综采。陆续在国内研制成液压支架、大功率滚筒采煤机、重型可弯曲刮板输送机、可伸缩胶带输送机、桥式转载机、乳化液泵站和移动变电站等,组成了配套的综合机械化采煤设备,并在大同、铜川等矿区试验成功。1977年10月邓小平听取煤炭部汇报后指出:“大庆经验要学,开滦经验也要学”“开滦经验不只是机械化,管理上很多制度、政策要总结经验,包括按劳分配,岗位责任制”。他还鼓励煤矿要发展综合机械化采煤,同意进口100套综采设备。这重要的指示进一步推动了全国综采的发展。
70年代中期,石炭井矿务局就首次引进英国的成套综采设备,由于支架选型与开采条件不太适应,加工零配件供应缺乏,没有发挥装备效能,产量不高,后不再使用这套装备。
石嘴山矿务局极想发展综采,但由于局小资金不足,只好望洋兴叹等待时机。记得1979年9月的一天,煤炭厅生产处张世民同志告诉我们一条惊人的好消息:他在北京开会与北京开采研究所陈忠恕、张玉卓同志接触得知,开采所正在为所内“QY型掩护式液压支架”工业性试验的地点犯难,原订好在淮南矿务局进行,现情况有变无法承担,可科研项目进展也不能拖延。张世民同志看到这一机遇没有放过,说我们宁夏有地方试验,别急我给你联系。这样与石嘴山局联系就欣然接受了。我们也知道国产设备还是有差距的,为了发展我国自己的综采装备,愿做铺路石,提供试验场地。很快煤炭部以(79)煤综机第760号文下发,将该试验改在石嘴山一矿2292工作面进行。这是以煤科院北京开采所为主,北京煤矿机械厂参加被列为1980年度国家科委重点科研项目。QY型支架是我国自主设计、制造的一种掩护式液压自移支架。它适用于倾角30度以下中等稳定顶板的条件,它的试成可促使我国在液压支架的生产能力迈上新的台阶,扩大综采在国内煤矿的适用范围,减少设备的进口,对我国煤炭工业发展具有非常重大的意义。
从接受试验任务一开始,我们就感到责任重大,但也非常光荣。于是很快组成由局、矿主要领导参加的综采指挥部,狠抓了设备催运、资金调拨、组装测试、队伍组建培训及井巷工程施工等工作。1980年5月25日试运转,6月1日正式投产,截止8月底,工作面推进217.5米,出煤88759吨,最高月产达40088吨。实践证明:我国自己设计制造的QY型支架以及国产配套设备组成的综采工作面经受了初次来压、周期压力、过断层、处理上下顺槽层位问题、支架防倒防滑以及含硫化铁结核硬煤层等困难的考验,实验过程并非一帆风顺,遇到了众多问题,可是经过大家研究采取相应措施,也都逐一解决。像因煤层倾角大,机组牵引链易断;机组电缆夹下滑易拉断电缆和水管;防止机组断链时下滑等这方面问题,采取单向从上向下割煤,机组增加防滑桿等办法解决。支架防止下滑,采取加大为倾斜角,调整运输顺槽与工作面的夹角。
其中最为突出的是煤层含有硫化铁结核,机组割煤非常困难,下行割煤速度只能达到1.3m/每分钟,上行割煤达0.8 m/每分钟,每刀割煤下来要更换3~4次截齿,产重影响工作面正常生产。当时机组司机每班担着一匝有200截齿下井。而地面负责供应的截齿的工人也叫苦不喋。截齿丢失,损坏也很大,达到280个/千吨。遇到这个问题,指挥部立即派五个人去大同矿务局求援,学习大同割硬煤的经验,改变机组滚筒截齿排列,加密端盘截线和外围截齿的角度。另外利用机组自重,实行由上向下割煤。还采取降低支架初撑力,增加顶板对煤帮的压力,利用矿山压力松动煤体。采取上面几项措施,截煤速度由1.3 m/每分钟,增加到2.5 m/每分钟,截齿消耗降低到56个/千吨。
更为难办的事是生产一个月后发现QY支架有9架平衡千斤顶的后支座开焊,尤其是有几架完全失去支撑作用。试验当中遇到这个难题,更换支架根本没有可能,能否继续试验的难题摆在指挥部的面前。当时该工作面瓦斯涌出量很小,工作面是不燃性支架,又具备防尘消火管路。在这种特殊情况下,经召开专门会议研究,制定专门安全措施,报请局矿领导批准。利用月末全矿停产检修时间,局矿有关领导和技术部门跟班在现场,经过12小时焊接,保证工业性试验顺利进行。取得了较好的技术经济效果,达到了鉴定指标的要求。
1980年9月通过了煤炭部科技局组织的技术鉴定,胜利完成了试验任务。随后,该项目设计制造单位获国家科技进步一等奖,1983年煤炭部科技大会上,石嘴山矿务局作为协作单位获特别荣誉奖。
通过这次试验,显示出综合机械化采煤具有产量高、效率高、材料消耗低、;劳动强度低、安全可靠的特点。提高我局对发展综采的认识,坚定了建设现代化矿井的决心。要求我们把各项工作的立足点转移到以综采为中心的轨道上来。
首先从巷道布置上要适应综采要求,加大上下顺槽断面到十平方米以上;工作面长度保持在150-200米;采区走向长度应在1000米以上。发挥综采生产能力不仅取决工作面自身条件,还要有畅通的运煤、辅助运输、通讯、供电、安监等系统相互配合与协调。
其次组建和培训综采队伍是发展综采的基础。技术培训既讲授理论知识,更强调实际操作。先在地面组装、测试、操作,熟悉设备构造、性能、又提高实际操作技能。正是在准备工作上、强调了严字当头,所有下井综采设备都在地面进行组装和试运转,使我们体会到:不仅训练了队伍,熟悉了机械设备性能又排除了一些设备的故障,为下井安装及生产创造了有利条件。
再者,OY-I型液压支架的架型结构合理,在煤层倾角25°条件下使用,防倒防滑效果良好,能跟机移架,做到支护及时,活动侧护板防矸封闭性好,液压系统简单,操作方便,灵活准确,适合于石嘴山矿区单一煤层的顶板支护要求。试验中发现,支架部分构件强度不够,应加以改进。此外,为考虑能适应石嘴山矿区煤层赋存是以特厚煤层为主的特点,这种支架的使用将受到限制。因此,今后发展综合机械化采煤支架的适应性是成败的关键。
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