【宁夏能源网讯】合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。
大峰露天煤矿注重科技创新,从小改小革抓起。
“冬季加油不愁啦!”大车司机由衷地感叹。自从维检队创新发明了油品加热车以来,极大地缓解了冬季加油的难题。
矿用重型汽车使用的油脂,每逢冬季就变得非常粘稠,往小小的注油孔里加油,工时利用率特别差。面对此种情况,维检队进行了技术创新,将小推车下方安装一个电热器,上方焊接一个放油桶的架子。发明了一辆简易的油品加热车,一举改变了现状,受到司机和维修人员的好评。
大峰露天煤矿一直以来十分重视科技创新工作。专门成立了以总工程师为主的工程技术人员科技创新、科技攻关、技术改造和各业务部门相互配合协作的技术创新网络体系,将该矿的科技发展目标和措施分解到各科室,使科技规划落到实处,有效促进了科技项目的按期实施。并将技术创新工作纳入日常管理考核之中,将在科技创新方面做出突出贡献的科技人员纳入到后备专家行列,享受相应的技术津贴,大力营造科技创新氛围,尊重创新意愿、支持创新活动,有力地促进了技术创新工作的开展。
科技之树结硕果
大峰露天煤矿2011年共向神宁集团公司申请科技立项项目8项,获得神宁集团公司批准立项的是露天矿空气柱爆破技术研究及应用,项目总投资45万元,由该矿自行研发应用。项目主要通过探索、研究空气柱爆破技术,解决裂隙发育、岩性不均工作面和水孔爆破技术难题,不断提高露天深孔爆破质量,降低爆破成本和工人劳动强度,充分发挥露天设备的生产效率,为企业创造最大经济效益。该项目由总工程师带领生产科及爆破队专业技术人员共同研发。
机电队技术员翟育东研制的高位水箱低位精确显示水位计,项目工作原理是利用磁性开关拾取水位位置,通过信号转换点亮发光二极管,使水箱水位的升降反映在司炉工便于观察的位置。
通风科技术主管王欣龙,利用淘汰风门开闭传感器改造为风门传感器。项目是利用煤矿井下局部通风柔性材质风筒末端,安装在离出风口5米处,适时监测通风有无风状态的传感器。
创新之举化难题
优化排土运输系统,合理安排剥离物流向,提高排土场标高,增加排弃量,建设跨羊白公路的立交桥,缩短剥离运输距离一公里,运输费用降低1.8元.米3/公里,企业效益大幅提升。此项工程正在实施中。
优化开采工艺,减少资源开采工艺环节损失,加强了对火区残次煤、风化露头煤开采、抓好煤炭品种的搭配,在确保完成煤质指标的条件下,煤炭资源回收率提高到98.3%。投入新建一套脏杂煤风选系统,处理含煤量在50-70%的脏杂煤,每月回收脏杂煤1.5万吨,为矿创收600万元。
大峰煤矿各采区均有火区分布,火区的燃烧不仅使大量的无烟煤资源燃为灰烬,而且制约矿井的整体布置及采区开拓开采的进行,缩短矿井的服务年限。更严重的是高温火区的爆破问题已严重影响了大峰矿的正常生产。高温火区爆破,技术难度大,风险程度高,形成了重大安全隐患。为解决制约大峰矿发展的安全难题。通过分析论证,解决火区爆破首先是爆破环境因素,也就是火区降温。为此该矿安排在大峰沟下游1780水平建立拦洪坝,拦截生活废水,以保证火区灭火及矿区洒水降尘用水需要。
大力引进新设备、新技术、新工艺,努力提高矿井安全装备水平和科技含量。引进混装炸药车生产系统,从原材料地面站储备、半成品生产到现场混制的整个加工运输过程中都不产生成品炸药,消除了传统炸药生产、运输、储存及装药过程中的不安定因素,真正实现了炸药生产与爆破施工的本质化安全。取代了传统的炸药制备、储存、运输、人工装药过程及方法,提高了工效、降低了成本、确保了爆破安全。
学以致用鼓后劲
在加强技术队伍建设方面,该矿面对专业技术人员短缺的现实,积极组织专业技术培训,鼓励员工立足岗位,自学成才,使他们成为生产实践中的技术业务骨干。广泛开展职业技能竞赛活动,通过组织开展岗位练兵、技术比武、技能竞赛等活动,形成了“人人重技术,人人学技术”的良好氛围,为操作人员学技术、用技术和岗位成才创造条件。
大峰矿科技创新的风尚带动了一批批年轻人比、学、赶、帮、超的热情,他们在“学习改变命运”的理念鼓舞下,立足岗位成才,学以致用。不断创新不断发展,将科技创新的“动车”努力驶向企业蓬勃发展的快车道。
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